公认的创新能手
在同事眼中,林祝是一个善于琢磨,积极寻找良策改进工作的青年。他头脑灵活,思维敏捷,是车间公认的创新能手。
从2010年起,公司事业部开始大力推行改善制度。作为潜孔钻装配车间班长,林祝积极响应事业部的号召,带领班组成员利用呆滞、废弃物料制作工装、改善装配工艺达40余项,有效地提高了生产效率,节约了成本,提升了产品质量,为潜孔钻车间的发展做出了积极的贡献。
他制作的钻架上、下摆架定位焊接工装,以前钻架上的上下摆架、油缸支座、张紧座、导向座、卸杆器等所有的机械部件全部是由生产线配焊定位,首先钻架是由铆焊车间焊接总成后送至油漆车间进行单品涂装,然后再送至装配线,再由班组中1人按照图纸将所有部件的定位尺寸划在钻架上,然后由2人将所有部件分装好再配合行吊进行配焊定位,定位难度高、劳动强度大,在已经做好油漆的钻架上焊接部件严重影响到产品的单品涂装,需要重复喷涂油漆。
自从采用林祝利用废弃的板料制作的上下摆架支座、油缸支座定位工装,护栏安装座定位工装,张紧座和导向座定位工装后,装配焊接由3人3天作业到减少到2人0.5天,共计节约64小时,单这项改进一年就可以为企业节约15万元费用。
在节约成本方面,林祝始终坚持以节流为导向。作为山河的一员必须竭力为公司的成长做出贡献,树立“以公司为家”的思想观念,集思广益,狠抓提质降耗,节约挖潜,质量上做到只有零缺陷,不能有“下不为例”。2010年,潜孔钻装配车间在7月份的品质统计中,渗油有12项,占总不良率的占27%。5月份、6月份的渗油比重为16%和27%,渗漏油问题在车间的质量问题所占的比重在日趋上升。
2010年8月,林祝组织车间员工成立“斗油士”QC小组,专门针对潜孔钻车渗油问题进行攻关。经过近4个月的协作努力,潜孔钻车月度渗油不良率控制在5%以下,按照潜孔钻机每月渗油质量问题点40项,返工工时1小时/项,每项渗油0.5L计算,每年节约成本约4万余元。
2010年9月,公司接到10台SWDB165缅甸机,因客户工期在即,要求必须10月5日交货,并且要求发动机全部更换为美国进口康明斯发动机,相对当时的产能,在这么段时间里完成此项生产任务,其困难程度难以想象。林祝马上组织班组成员,紧急讨论执行方案,安排3班轮流作业。因发动机是特殊配置,原有整机上的发动机安装支角需要重新氧割、焊接、定位,林祝发现将发动机自身的4个支脚交叉换位,然后在支脚上配一个φ13mm的孔就可以重复利用原先准备废弃的支脚。这样下来,按照节约下来的4个支脚的材料成本,加工成本,涂装成本,人工成本折算,10台整机至少可节约30万元,并且可以缩短交货周期,提高作业效率。
当时长沙天气酷热难当,车间最高气温达到38度,就是在这样恶劣的环境下,林祝凭着坚忍不拔和爱岗敬业的精神,面对工期的紧迫,他没有叫一声苦和累,积极带领班组成员,日夜加班,终于将10台潜孔钻车,按期交付给客户验收使用,为公司赢得良好的信誉。
像这样类似的事例不胜枚举,哪里有困难,哪里就能看到林祝的身影。作为一位农民工,林祝对待工作总是精益求精、任劳任怨,不管是作为一个普通装配工人,还是一个班组长,他对工作都非常仔细,认真负责。
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